考察产品工艺的生产线现场,然后计算出选用热负荷,选择了4台型号D一体式热泵烘干机,单台额定制热量:22KW,室内风机的风量为8000m³/h 。原项目采用电辅助加热,用1台离心风机侧送测回,由于烘箱的长度为25米,热风在输送的过程中会由于密度低的原因会快速的汇聚到顶部,很难形成有效的循环,导致热量分布不均。新的加热方案为了保证温度的均匀:采用4台热泵分段加热;热水采用底送顶回;增加送风口和回风口的数量;保证系统的加热均匀。
现场整改后:生产线内的温度可以恒温在76℃左右,充分满足生产需求。
按照每天设备运行12小时计算,每天能耗如下:
原电加热每天的能耗:88KW×12H=1056KW
采用热泵烘干机每天的能耗:6.2KW×12H×4台=297.6 KW
经过节能改造以后每天可以节约电758.4KW,平均电价安装0.8元/KW,每天节约费用606.72元,全年工作时间按照300天计算,每年节约费用18.20万元。